冷庫溫度降不下來的故障分析處理
冷庫庫溫過高,經檢查發現,兩庫溫度只有-4℃ ~0℃ ,兩庫的供液電磁閥處于打開狀態。壓縮機啟動比較頻繁,轉換用另一臺壓縮機工作時情況并沒有好轉,而回氣管上卻有很厚的結霜。進人這兩個庫檢查發現,蒸發盤管上均結有很厚的霜,除霜后情況有所改善,這時壓縮機的啟動次數有所減少,庫溫也有所降低,但還不理想。后來,檢查到低壓控制器動作的上下限值,發現被誤調為0.11—0.15NPa(表壓,下同),即壓力為0.11MPa時停止壓縮機,壓力為0.15Pa時啟動壓縮機,對應的蒸發溫度范圍約為-20℃一18℃ ,顯然這個調定太高了,且幅差值也過小。因此,對低壓控制器上下限重調,調整后其值為:0.05—0.12MPa,對應的蒸發溫度范圍約為-20℃一l8℃,之后,重新啟動系統,工作恢復正常。
壓縮機的運行時間過長
壓縮機運行時間過長的根本原因在于裝置的制冷量不足或冷庫的熱負荷過大,具體主要有:
1、蒸發器結霜太厚或存油過多;
2、系統中制冷劑的循環量不足,或液體制冷劑管路不夠通暢;
3、由于吸排氣閥片漏泄、活塞環嚴重漏泄或壓縮機無法增載,使壓縮機的實際輸氣量顯著減少;
4、由于冷庫的隔熱損壞、庫門關不嚴或放人大量熱貨,使冷庫的熱負荷過大;
5、溫度繼電器、低壓繼電器或供液電磁閥等控制元件失靈,以致庫溫己達下限。但壓縮機卻不能及時停機。
制冷系統故障
濟南中央新風的蒸發器盤管上的結霜,一股不應超過3mm,若結霜過厚,導致熱阻增加,使蒸發器與冷庫間有一定的傳熱溫差,制冷劑在蒸發器中也吸收不到充分的熱量來汽化,大量制冷劑在回氣管路上吸熱汽化,使回氣管路結霜增加;另外,由于膨脹閥感受的過熱度過小甚至為零,致使其關小或關閉,壓縮機很快低壓停車。但電磁閥未關,冷庫還存在一定的熱負荷,蒸發器壓力回升后壓縮機再次啟動,造成啟動頻繁。蒸發器結霜越厚,這種情況就越嚴重。事實上本系統的兩個低溫冷庫蒸發器盤管上的結霜都過厚,達1—2cm,這己嚴重影響熱傳遞,庫溫也不可能降下來。經過融霜后,再運行系統,兩低溫庫的庫溫己能下降到6~5℃。